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司马煤业公司:破解生产难题 收获“三重效益”发布时间:2026-06-05 来源:潞安化工集团网站 访问量:次
近日,司马煤业公司机电二队聚焦井下设备注油作业中存在的污染大、效率低等难题,创新应用锁钳式注油嘴,优化升级井下注油枪作业流程,以小革新破解现场生产痛点,为井下设备平稳运行筑牢保障。
据了解,井下电机、滚筒、减速机、耦合器等核心生产设备,需每周加注3#通用型锂基脂,以此减少设备部件磨损、降低运行能耗,保障设备持续稳定运转。以往传统注油方式工序冗余,占用大量设备检修时间,增加了职工劳动强度,制约了整体检修作业的效率提升。
为彻底破解上述生产难题,该队组立足现场实际,在反复试验调试后确定优化方案,通过在锁钳式注油嘴上焊接直径4毫米内螺纹螺帽,将井下设备原有普通轴承封堵油嘴全部更换为单向通路封堵油嘴,组装形成密闭式专用注油组合装置。
改造后的注油装置操作简便、流程精简,作业全程仅需三步即可完成标准化注油作业。首先将锁钳式注油嘴与注油枪旋接牢固,随后按住注油嘴手柄,使六瓣锁头伸出并精准卡紧单向通路封堵油嘴,最后松开手柄,锁片自动锁紧形成密闭注油通道,即可开展手动或风动注油作业。
此次技术改造的最大亮点是全程无需拆除设备封堵油嘴,从源头杜绝了油路进水、进尘、进杂物等问题,彻底规避油脂污染、变质及浪费现象,还省去了传统工艺的拆装、反复旋接等冗余工序,大幅简化作业流程,有效压缩设备检修时长,切实降低了职工劳动强度。
该改造技术安全性高、适用性广,可广泛应用于各类井下设备轴承注油作业,目前已在该公司井下主胶带输送机设备维护中全面应用,有效提升了设备维护质量,延长了核心设备使用寿命,还大幅减少油脂物料损耗。

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